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Bonsoir,

Ça fait plusieurs fois qu’une presse hydraulique me manque. En plus, en ce moment je fais mumuse avec le poste à souder et lidl vend un cric 3T à 10€. Bah on va jouer 🙂

Pour commencer, petit tour vite fait sur SolidWork pour réfléchir à une solution. Voici ce que j’ai retenu :

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Quelques cornières et fer plat venant du Brico Leclerc (A ce moment là, je ne savais pas encore que le vendeur de ferraille était moins chère et plus sympa)

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Et c’est parti pour le premier cadre. Vous remarquerez que je n’ai pas tout à fait suivi mon dessin original.

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Premier cadre terminé.

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Le second suit…

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Perçage des trous de réglage de hauteur. A main levé avec une petite perceuse qui n’a pas aimé la plaisanterie 😕

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Je commence à assembler les deux cadres

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Pas facile avec seulement 2 pinces étaux…

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J’y crois pas, tout est d’équerre 🙂 !

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Je veux que la position du vérin soit réglable de gauche à droite, j’attaque donc le support.

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Des petites cales, toujours pareil, disqueuse et perceuse à main levée. A chaque fois j’essaye donc de bien placer les jeux sans importance.

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Ça commence à prendre forme… vous avez deviné le principe ?

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A court de fer plat, et du rab de cornière… petit coup de disqueuse au milieu !

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Et voilà le premier support.

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En place sur les cadres

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Avec le second. Une petite rondelle sur chaque vis me permet de créer le jeu souhaité.

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De toute façon, peut importe le jeu : en action le vérin viendra plaquer le support aux “rails”.

Le vérin justement… Modèle 3T (3T sur la boite, 1T en magasin ???). Il faut le faire fonctionner la tête en bas, et il n’est pas tout à fait prévu pour. Il suffit donc de le placer dans un bac, et l’ouvrir. L’huile s’échappe.

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Un bout de durite de XM, redressé et affiné, puis taillé en biseau.

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En emmanché dans l’aspiration.

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Je referme le vérin.

Un kit de perf me fournis une seringue et une durite souple (hummm pas sûr que les infirmières appel cela une durite, je demanderais).

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Et l’huile retrouve sa place. Portez des gants, il parait qu’elle est toxique.

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Le vérin est retourné, et le pied débarrassé de sa peinture.

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La première plaque support est positionnée pour être soudé.

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La seconde arrive ensuite, bien parallèle. De plus, le centre des plaques est aligné avec le centre du vérin, pas avec le centre du pied.

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Le cadre est retourné, pour placer le vérin, mettre toutes les cales, vis, etc…

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Et hop, la tête en bas !

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Bon, on commence à en voir le bout !

Il ne reste plus qu’a faire un support pour la pièce à presser.

Les 2 plaques sont percées ensembles pour que les trous soient le plus aligné possible

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Essai…

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Ajout des entretoises.

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Ooups, dans ma prise de mesure, j’ai oublié le diamètre extérieur de l’entretoise. Elle bute sur les montants du cadre. Tant pis, elles ne servent que de maintient en position, pas en force (puisque bien parallèles et vertical, avec l’ensemble percée a main levée 🙄 , je n’y crois pas plus que vous, mais les trous sont fait…).

Et voila, ma presse est terminée !

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En utilisation…

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Réalisé en avril 2013, rédigé le 17/02/2014

Jilks

Bonjour,

Un grand merci a tous les participants de cette discussion (Sur planete-citroen) pour les informations donné, j’ai maintenant MON testiboule 🙂

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Et donc, juste retour des choses, voici comment je l’ai fabriqué :

Tout commence avec ce tas de matériel récupéré en même temps que ma break (si vous ne vous souvenez pas de l’histoire : en plus de toutes les pièces fournies par le vendeur, Jérôme m’avais récupéré 4 jantes alu et quelques truc chez un autre vendeur, pour 50€ le tout)

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Après démontage, je ressort la pompe, ce tuyaux et le CJ/DJ que l’on ne vois pas ici. Ils me servirons de base de travail.

J’ai trouvé le réservoir en casse, en vrac dans un espace, mais pour le casseur, c’est de WV, moi, je suis sans avis.

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Premier positionnement de l’ensemble pour ce rendre compte…

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Ma structure est basé sur des profilé rectangle (20×40 je crois, mais pas sur du tout)
Je soude ici le T qui servira de base.

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Je commence a souder les futurs supports de pompe HP

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He oui… Je ne sait toujours pas souder, mais au moins, maintenant ça tient 😉 , avec encore un peu (beaucoup ?) d’entrainement, elles seront peut être belles…

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Pour le réservoir, j’ai utilisé un fer plat, tordu a l’étau.
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On ne le verra pas ici, mais j’ai terminé le carré par un petit cordon de soudure.

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Pour le CJ/DJ, j’ai préféré partir d’un fer plat plus épais, percé avec le bon entre-axe.

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Puis maintenu en l’aire avec 2 carrés.
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Ce même carré sert de mât pour le réservoir.

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Première présentation des éléments, ça ressemble a ce que je souhaitais. Regardez la position de la pompe.

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En regardant les réalisations du forum, je me suis rendu compte que je n’avais pas été très malin avec ma pompe, j’ai donc essayé de la mettre comme eux.

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Mais la sortie HP bute contre le support. C’est ici une erreur de conception qu’il ne faudrait pas reproduire. Je serait donc contraint de garder ma première idée, même si elle est moins bonne.

2ème erreur, j’aurais du couper mon fer plat un petit peu plus large, là, les vis buttent. C’est dommage, je vais devoir jouer de la disqueuse pour faire de la place, alors qu’ajouter 2 cm aurait été bien plus simple.

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Pour la manivelle, j’ai utilisé un cric de XM, vous pouvez remarquer qu’il a un peu souffert (oups, mauvais calage de la voiture, cric HS, mais aucune autre conséquence)

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Un peu de disqueuse…
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Et voila, j’ai une manivelle sur ma pompe.

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Toujours mumuse avec la disqueuse, mais sur un rond cette fois.

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Et j’ai une manette pour dépressuriser. Bien sur, pour réaliser ma soudure, j’avais sortie la vis (attention a la fameuse bille !), et déposé le joint. Ainsi, je n’ai même pas eu a le changer, juste le remettre en place.

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Il est temps de protéger tout ce métal mis a nue…

Du minium gris en guise d’apprêt. Pourquoi ce choix ? tout simplement parce que c’est la seule chose que j’avais qui s’appliquait au pinceau. Il faisait environ 0° dans le garage et la bombe était pas top.

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Et enfin, de la peinture noir pour la pompe,

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et le CJ/DJ.

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Et pour la structure ? Soyons original : vert ! mais pétant 🙂

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Bon, sa commence a ressembler a quelque chose…

A ma grande surprise, je n’ai pas réussis a trouver de patin épais qui me convienne, j’ai par contre trouvé des butées de porte souple.

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Collé aux coins

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Et voila ma structure avec 3 point d’appuis, donc forcément stable.

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Il faut maintenant mettre en place les tuyaux. Pour cela, je suis allé a jardi leclerc (le plus proche vendeur de tuyaux chez moi). J’ai pris 1 mètre de chaque dimension de tuyau transparent.

En les emboitant les un dans les autres, on arrive a faire toutes les adaptations nécessaires. En cas de besoin, on peut les détendre a l’eau chaude.

De mémoire, le filtre viens de chez norauto.

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Bon, la partie qui me chagrinais le plus… le mano.

Je l’ai acheté chez Vassilieff (Le mano) pour 17,98 € + les ports, soit 26,07 € livré. Un peu plus chère que ce que vous annoncez a cause des ports, mais je n’ai pas le temps d’aller dans les magasins en semaine (ils ferment trop tôt)

Arrivé en quelques jours, parfait.

pas de vis : 1/4″, les difficultés commencent 😉

Après quelques essaient malheureux, voici ce qui a fonctionné.

trouvé chez leroy merlin.

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Un adaptateur 1/4″ F vers 3/8″ mâle, et un raccord 12×17 vers cuivre 8m a souder.

Premier essai de brasure. Moche mais semble ok.

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Mise en place et essai.

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La pression monte, mais ça fuit.

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A noter que j’ai essayé a l’étain, a la baguette de ??? vous verrez plus loin, etc… Cette essais m’aura permis de comprendre comment faire.

Je m’y recolle donc, et cette fois, a l’aide de l’étau, d’un chasse goupille est d’un marteau, je forme le cuivre autour de mon tuyau HP.

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Puis brasure en chauffant bien (tuyau HP au rouge), avec seulement cela :
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Ces baguettes faisaient partie de ce que m’a apporté ma grand mère lorsque je lui ai demandé le poste a souder a l’arc du grand père.

ça semble ne pas adhérer au tuyau HP, mais comble bien toute la partie cuivre du raccord.

J’en ai profité pour essayer une nouvelle position pour le mano.

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Essai avec la sphère qui était sur le CJ/DJ, 40 bars et pas de fuites.

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Je me planque derrière un drap (ma précédente brasure avait laché sur un jet fin de 2 mètre, et j’ai pas envie d’une douche au LHM). Je pompe, pompe, pompe, … je confirme que ça deviens dure, et …

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Bah ça fuit toujours pas :).

Le tuyau de retour qui passe par le bouchon ne me plait pas, je fait donc un trou pour y mettre un morceau de tuyau HP.

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Un peu de colle chaude, et c’est bon.

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Et voila mon nouveau jouet :

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Et comme un jouet, c’est fait pour jouer, j’ai déposer les sphères avant de ma berline, ce sont des triple couche qui ont 9 mois et 13 000 Km. Elles sont gravé 65.

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Bizarre, mon mano indique 72 (et 70 pour l’autre).

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Est ce le mano qui est faux, on sont elle un peu plus gonflé au début ?

Quoi qu’il en soit, c’est cool, ça marche, et je suis content 🙂

Hier soir à 19h00 je l’ai laissé a 100 bars, ce matin a 9h00 (donc après 14 heures) la pression était descendu a 90 bars, j’ai donc des fuites interne, mais négligeables pour mon usage. Je l’ai laissé sous pression, je regarderais ce soir pour voir a qu’elle vitesse la pression diminue.

Merci de m’avoir lu,

Jilks

Bonjour,

Je continu a travailler sur cette break, éléments par éléments…

Là, je me suis attaqué a l’éclairage du tableau de bord : pas mal de lampes HS, et aux commandes au volant inopérantes. Selon l’ancien propriétaire, ce serait depuis qu’il a mis un volant de Xantia, une histoire d’incompatibilité si j’ai bien compris.

Donc, démontage de l’airbag.

Incompatibilité ??? Y se serait pas un peu foutu de ma /!?# ? Gros bourrin oui !

Bon, dépose du volant…

Même pas fichu d’aligner des repères au remontage 🙁

C’est pourtant pas difficile à débrancher correctement !

Comme d’hab, a la dépose du contact rotatif, un petit bout de scotche évite de s’y perdre au niveau du nombre de tours.

Bourrin ? bah voyons… Les connecteurs du comodo de gauche…

Et la led de l’alarme…

Après dépose du panneau de clim, et de la partie contenant les boutons, une petite surprise… Je sens que je vais devenir riche !

Quand je vous disais qu’elle ne m’avait pas coûté grand chose… Elle s’auto rembourse (j’avais déjà trouvé 1 € sous le siège conducteur), là, j’ai droit à 13 francs 50 et 1 €

Pas mal ce qui s’accumule en 350 000 Km…

Et voilà, toute nue. Maintenant, direction la maison pour un travail au chaud.

Le remplacement d’ampoule est tellement passionnant que je n’ai pas pris de photos, juste ici l’odb. Maintenant, je vois combien je consomme.

Pour le contact rotatif, j’ai utilisé celui que j’ai cassé sur ma bleue comme modèle, pour ressouder correctement celui-ci.

Et voilà, c’est reparti pour un tour !

J’ai bien sur fait le tour qu’il fallait, dans le bon sens, pour réaligner les repères.

Bon, le volant maintenant… J’ai ma donneuse dont le circuit est en parfait état, je l’ai donc utilisé.

Ouverture des commandes…

Débranchement (débranchage ?) des boutons.

Pareil de l’autre coté, et Gipsy vous présente cette pièce très fragile, et a mon avis, difficilement réparable.

Plus sérieusement, on la voit mieux sur la table.

Remontage dans le volant de la break (le volant en lui même est en meilleur état que celui de la donneuse).

Et voila, rien de bien compliqué

Les ampoules du tableau de bord maintenant, juste sur la partie compteur, j’en ai changé 12 (et 3 je crois sur le bandeau au dessus du volant)

Je suis partagé, d’un coté je ne comprends pas qu’on laisse une situation empirer de la sorte, de l’autre, je me demande ce qui aurait été cassé si l’un des anciens propriétaires s’en était occupé.

Donc maintenant, c’est un vrai sapin de noël, et un vrai plaisir de nuit, je vois maintenant ce qui ce passe et a combien je roule. Et les commandes au volant fonctionnent parfaitement.

En même temps, on à pas forcément besoin de compteur pour connaitre sa vitesse, un gentil gendarme m’a indiqué avant hier que je roulais à 127 Km/h au lieu de 90, et son appareil est plus précis que mon compteur.

En aparté, c’est la première fois que je me fais prendre avec un “vrai” excès de vitesse (sinon, 2 fois il y a 8 – 10 ans, pour des tout petit, genre +1 ou +2 Km/h retenus). Et bien le ressenti est pas du tout le même, une sanction pour une “vrai” faute est prise dans la bonne humeur (parce que pas de retrait de permis), je ferais gaffe la prochaine fois :).

Jilks

Photo :)

Bonsoir,

Ce weekend : repos !

J’ai profité de mes voitures, c’est sympa quand tout marche bien 🙂

Et comme il y avait du soleil, j’ai fait une petite photo de la break redevenue toute verte.

Jilks

Vidange.

Ce matin, réveil sous la neige

et ce soir, vidange de la 15W40 qui a 1525 Km seulement pour la passer en 10W40.

Chez Jérôme, nous avons fait une vidange. L’idée est de “rincer/nettoyer” le moteur avec une huile neuve qui sera vite renouvelé. Pour des questions de coût j’ai mis de la 15w40, ce soir j’ai mis du nettoyant avant vidange.

A noter que je n’avais pas mis le bon filtre a huile, je n’avais que un adapté aux 2.1td, pas au 2.5td. Le filtre en place est donc trop petit, ce qui pour moi était acceptable dans le sens ou je savais qu’il ne resterait pas longtemps.

Je suis épaté de la très grande fluidité de l’huile avec le nettoyant, on dirait de l’eau alors que c’est de la 15w40 et qu’il fait 1°c. Bien sur j’ai vidangé à chaud, mais 1heure après le bocal avait refroidi et était toujours aussi liquide.

Elle est quand même bien noire pour 1500 Km…

La clé purflux passe tout juste, mais elle passe, comme d’habitude. Ici elle est pour les filtres de 76, je vais voir si j’achète une plus grosse pour le vrai filtre de 2.5td, ou si je prends une cloche. Quoiqu’il en soit, je dois prévoir un outil.

Autre magasin, je suis surpris de voir que la 2.5 td n’est même pas dans les plaquettes, et le bon filtre n’est pas proposé. Je repars donc sur un filtre de 2.1td, le temps de commander le bon chez Citroën.

7L !!! ça me change des 4.5L que je mets dans la 2.1.

Leclerc faisait une promo sympa, ici j’en ai pour 20€ les 2 bidons.

Voila pour ce soir 🙂

Jilks